布料溜槽是高爐生產過程中布料的一個重要關鍵設備。我們經過反復研究試驗,採用特殊的高耐磨的陶瓷復合材料襯板,大大延長了使用壽命。結構設計新穎,安裝、維修方便。 在現代化的煉鐵生產過程中,高爐無鐘爐頂布料溜槽是裝料系統的一個重要設備,它的性能和使用效果的好坏,是直接關係到高爐是否能夠達到穩產高產和順利運行的重要條件。 為了這一目標,我們根據現代無鐘爐頂在生產中布料溜槽出現的問題,進行有針對性的多方面分析和研究,總結了原設計的諸多問題,進行了針對性的改進。 由於爐頂生產中溫度高于250℃左右,有時短時高爐達到600~700℃。這樣原設計的布料溜槽外殼及保護是非常容易燒坏的,有的在高溫條件下產生嚴重的形變。其使用壽命受到了限制,槽內的襯板,原設計採用內襯表面焊堆合金材料,由於堆焊層厚有限,加之成本過高,使用中焊層產生脫落,起不到很大的作用。鑄造的曲線襯板也非常容易磨損和斷裂,其壽命也不理想。 針對以上情況,我們設計了下沉式整體鑄造溜槽外殼,內裝分離式傾角耐磨襯板,進行拱式組合安裝,其襯板無須用螺栓固定。由於組合傾角襯板能起到料打料的作用,加上受磨處配裝高耐磨陶瓷,使溜槽的內襯壽命大為提高,經試驗其整體壽命比原襯板提高了一倍以上。當內襯板使用到極限尺寸時,可以把整體布料溜槽換下來,重新更換內襯后成為新的備件而達到循環使用,外殼的特別設計和製造,其壽命大為延長,這樣既達到了滿足生產的要求,又節約了成本,收到了良好的效益。
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